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西安重鑫電爐設(shè)備有限公司編輯
25TLF-VOD精煉爐冶煉超低碳不銹鋼研究攻關(guān)
摘要:OOCR系超低碳不銹鋼是哈爾濱電機有限責任公司電站設(shè)備用鋼的拳頭鋼種 西安電爐,西安電爐設(shè)備,西安電弧爐,西安精煉爐,西安礦熱爐,西安中頻爐 ,西安電渣爐,西安重鑫電爐設(shè)備有限公司,http://zjfs168.com.cn.隨著國內(nèi)外科技的進步,備電 站對設(shè)備用鋼的質(zhì)量要求也更加嚴格。尤其對我公司生產(chǎn)的00CR系超低碳不銹鋼葉片、轉(zhuǎn)輪等重要部件必須是精煉鋼水。我公司當時只有兩臺AC爐,遠不能滿足用戶的囂求。因此略爾濱電機有限責任公司各級領(lǐng)導精心央簸 下奐心向國家貸款上馬一臺25噸LF-VOD精煉爐項目,并且列為公司掛號重點項目。此項目的成功使用不僅使我公 司能順利生產(chǎn)出00CR系超低碳不銹鋼精煉鋼水同時為冶煉其他高眭度精煉鋼種提供了保證。這充分標志著我公司
冶煉設(shè)備和冶煉水平已提升到一個新的水平。 關(guān)鍵詞:LF.vOD;超低碳不銹鋼
1.目的意義:
對于10噸AC爐+25噸LF—VOD精煉爐冶煉00CR系不銹鋼在我公司實屬首次,冶煉工藝技術(shù)、設(shè) 備建設(shè)維護、耐火材料選擇等各方面參數(shù)極其繁雜精細。據(jù)相關(guān)廠家的經(jīng)驗精煉超低碳不銹鋼任 務艱巨,而且經(jīng)常出現(xiàn)漏鋼事故。因此如何合理安全保證10噸AC爐+25噸LF-VOD精煉爐成功冶煉 出00CR系超低碳不銹鋼,意義極其重大。
2.技術(shù)水平與技術(shù)難度:
10噸AC爐+25噸LF—VOD精煉爐冶煉00CR系超低碳不銹鋼所需工藝技術(shù)、設(shè)備建設(shè)維護、耐 火材料選擇等各方面參數(shù)極其繁雜精細,不僅要充分發(fā)揮10噸AC爐的熔化作用、25噸LF精煉爐的 控制溫度微調(diào)成分作用以及VOD精煉爐高真空下氬氣氧氣混吹去碳保鉻的功能;而且更要把10噸 AC爐、25噸LF精煉爐以及VOD精煉爐三者有機地結(jié)合起來。同時整個冶煉過程均處于高溫高壓高 氣流高風險狀態(tài)下,在這種情況下要順利地生產(chǎn)出合格的00CR系超低碳不銹鋼,其難度和風險是
可想而知的。
3.采用的主要新工藝方法:
3.1
25盹LF—VOD精煉包的優(yōu)化砌筑:
隔熱層采用耐火度≥1650"C;導熱率(1000。C)≤O.15W/M.K的新型高鋁多晶奠來石纖維板 代替?zhèn)鹘y(tǒng)的石棉布。減少了熱損失;為避免和減少澹鋼事故非工作層改為碳鋁鎂尖晶石搗打料整 體打結(jié);由于我公司主要生產(chǎn)00CR超低碳不銹鋼,精煉包是間歇式工作,因此工作層耐火材料的選 用首先是無碳材質(zhì),其次要抗急冷急熱抗沖刷。綜合上述情況我公司25噸LF—VOD精煉包的工作層 渣線選用再結(jié)合或半再結(jié)合鎂鉻磚,包壁和包底選用無碳鋁鎂尖晶石磚;包底采用外裝式氬氣透 氣磚,更換比較方便;滑動水口采用雙包眼滑動水口,中心距固定為950ram,滑板用透氣塞通氬 氣.既保征了薄大件雙包眼快速澆注;又能滿足單鑄口多件次澆注。 10噸AC爐的工藝優(yōu)化: 10噸AC爐配料由低P軟鋼,不銹鋼返回料,低廉的高碳鉻鐵及其他鐵合金組成。爐料熔化
3.2
80%以后加強吹氧助熔,全熔溫度≥1600c取樣控制碳含量并充分還原。為取得最優(yōu)止吹碳含量,減少貴重元素損失,給后續(xù)提供方便,我們分別把配碳量控制在0.2%;0.3%;O.4%一直到1.0一 1.5%作試驗。鋼水溫度≥1650℃扒渣快速出鋼。
3.3
25噸精煉包LFT位的精煉:
LF爐又名鋼包爐,它的技術(shù)特征可概括為:還原氣氛下的埋弧加熱、透氣磚吹氬攪拌、真空脫 氣及高堿度合成渣精煉.
LF爐與AC爐相連有如下優(yōu)勢:
①加快了AC爐生產(chǎn)周期并提高了電爐鋼質(zhì)量。 ②LF爐可以嚴格調(diào)節(jié)鋼液的成分和溫度,對鋼的機械特性有利。 ③LF爐具有保溫鋼液的性能并能長時間存放鋼液,為多包合澆或連鑄提供了可能。
我公司生產(chǎn)00CR系超低碳不銹鋼時充分還原調(diào)整高堿度精煉渣;透氣磚吹氬攪拌均勻鋼液的
成分和溫度;電極埋弧加熱控制鋼液的溫度。(C%=0.2—0.6;SI%≤0.2;CR%=I 1.5—12.0;NI%=3.5—
4.O;MO%=0.40—0.43)。鋼水溫度≥1650℃扒渣進VOD。
3.4
25噸精煉包VOD工位的精煉:
OXYGEN
VOD精煉法是真空吹氧脫碳法的簡稱(源自英文VACUUM
DECARBURIZATlON的字頭),其結(jié)構(gòu)一般由真空罐、精煉盛鋼桶、真空泵、氧槍、加料系 統(tǒng)、終點控制儀表和取樣測溫裝置等組成。因我公司采用10噸AC爐+25噸LF-VOD精煉爐三聯(lián)組合 冶煉00CR系超低碳不銹鋼,因此結(jié)構(gòu)上省去了加料系統(tǒng)和取樣測溫裝置;終點控制儀表采用最先 進的氧濃度儀代替氧濃差電池;真空泵也采用最先進的德國萊寶機械泵代替?zhèn)鹘y(tǒng)蒸氣泵,創(chuàng)中國 領(lǐng)先。把加料調(diào)整成分和取樣操作放在LFT位進行。VOD精煉法主要化學反應原理如下: 2[c)+O:=2C0t 3【C,]+20:=(Cd∞ ,平衡時還有
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(c一0)+2(C]=3[C,]+4C0t
由此可見OOCR系超低碳不銹鋼脫碳的主要因素是溫度和CO分壓。在精煉鋼包包襯能承受的 情況下適當提高冶煉溫度和真空度有利降碳保鉻。針對我公司的實際情況,溫度提升到16806C迸 人VOD,真空度提高到6000一sooo|9自吹氧精煉。待真空度明顯上升氧濃度表出現(xiàn)拐點時停氧高真空 (67帕)碳脫氧.保持15分鐘破真空調(diào)整出鋼。
4.攻關(guān)效果與結(jié)論:
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通過各級領(lǐng)導和大家的共同努力,鞍鋼鑄鋼廠歷經(jīng)兩年才進入正常運營的u’-VOD精煉 OOCR系超低碳不銹鋼我公司不到一年就基本形成工藝。進入正常生產(chǎn)。各項冶煉指標均良好: ①據(jù)現(xiàn)場不完全統(tǒng)計我公司25噸LF-VOD精煉包單包超低碳冶煉次數(shù)高達8次,如果再加上其 他鋼種LF冶煉次數(shù)已超過30次。這兩項指標均高于鞍鋼鑄鋼廠(鞍鋼鑄鋼廠40噸LF-VOD精煉包 單包超低碳冶煉次數(shù)一般3—4次,最高5次;加上其他鋼種LF冶煉次數(shù)也不超過20次)。 ②VOD精煉吹氧脫碳量最低可達0.01%以下,完全可以進行OOCR系超低碳不銹鋼的冶煉
(C%≤0.03%)的要求。
③LF和VOD精煉后鋼水的氣體含量均良好。[H]最低0.93PPM;【O]最低75.95PPM。
VOD工藝在冶煉過程中具有增加品種及降低成本等優(yōu)點,在不銹鋼冶煉過程中發(fā)揮重要作用.一重集團公司在原90/130 t鋼包精煉爐上增設(shè)了氧槍,使 其具有VOD功能.簡要介紹該設(shè)備在冶煉葉片鋼Z5CN12-04-M上的應用.
2.期刊論文 趙林.楊青海.高建軍.陳玉明.盧井才 葉片用超低碳不銹鋼冶煉技術(shù) -大型鑄鍛件2001,""(4)
介紹了我廠為冶煉三峽不銹鋼葉片ZG0Cr13Ni4Mo鋼進行的設(shè)備改造,以及ZG0Cr13Ni4Mo鋼VOD(真空氧脫碳)冶煉工藝流程和試驗結(jié)果等.
3.會議論文 劉竑.李實 VOD在不銹鋼脫碳中的應用 2007
文中介紹了VOD 真空吹氧脫碳裝置的脫碳原理,結(jié)合寶鋼股份不銹鋼分公司VOD 裝置的生產(chǎn)經(jīng)驗,從幾方面對VOD 在不銹鋼冶煉脫碳工藝中的應用 進行闡述。通過提高真空度、增加底吹氬氣的流量、合理設(shè)計鋼包內(nèi)襯形狀等措施,可以有效提高脫碳效率。經(jīng)過VOD 的各階段脫碳工藝的優(yōu)化,使之 能滿足降低消耗和生產(chǎn)超低碳不銹鋼的要求。
4.學位論文 趙寶泉 采用EAF+LF——VOD精煉爐冶煉超低碳不銹鋼生產(chǎn)大型鑄件的研究 2005
雖然我國的不銹鋼產(chǎn)量逐年增加,但不銹鋼鑄件特別是一些大型超低碳不銹鋼鑄件全部靠進口。 本文針對鞍鋼集團機械制造公司鑄鋼廠的生產(chǎn)現(xiàn)狀,系統(tǒng)研究了單爐VOD冶煉中初煉成分、吹氧溫度、吹氧真空度對停氧溫度的影響及加入冷料的鋼 水溫降,得出以下結(jié)論: 1、在鑄鋼廠現(xiàn)有兩座公稱容量20噸電弧爐,一臺40噸LF-VOD精煉爐情況下,可以建立一個最多罐數(shù)為四罐的多罐合澆生產(chǎn)超低碳不銹鋼大型鑄件的 生產(chǎn)工藝模式; 2、VOD吹氧后鋼水的溫升主要取決于熱量的傳遞和分配,而不僅僅在于熱量的產(chǎn)生。也就是說在正常的冶煉條件下,吹氧后溫度與開吹成分無明顯 關(guān)系; 3、根據(jù)鑄鋼廠單爐不銹鋼冶煉的生產(chǎn)實踐,在相同的真空度,開吹溫度越高,吹氧后的溫度就越高;開吹真空度越低,吹氧后的溫升也越高; 4、加入冷料的鋼水降溫實際值與理論計算值相同,均為30噸鋼水加入1000kg冷料溫降為5℃。
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