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1 前言
西安電弧爐煉鋼是以電能為熱源的煉鋼方法, 西安電爐,西安電爐設(shè)備,西安電弧爐,西安精煉爐,西安礦熱爐,西安中頻爐 ,西安電渣爐,西安重鑫電爐設(shè)備有限公司,http://zjfs168.com.cn它是名副其實的“電老虎”。就一般機(jī)械行業(yè)而言,電弧爐耗電占企業(yè)用電的比例非常大。因此,如何在企業(yè)中降低電弧爐煉鋼單耗,是企業(yè)降低生產(chǎn)成本、提高經(jīng)濟(jì)效益的重要環(huán)節(jié)。
2 影響西安重鑫電弧爐單耗的主要因素:
生產(chǎn)實踐中影響西安重鑫電弧爐單耗的因素很多,但歸納起來主要有幾個方面的因素:人的因素,設(shè)備因素,爐料因素和工藝技術(shù)因素等。其中人的因素包括操作工人和技術(shù)與管理人員。管理人員重視是重要因素,只有領(lǐng)導(dǎo)環(huán)節(jié)給予相當(dāng)重視,才能保證電爐節(jié)電需用的財力、物力、人力的需求。西安電爐設(shè)備因素方面包含電弧爐設(shè)備的改造與維護(hù)管理,設(shè)備條件的改善為操作人員減輕勞動條件,更有精力投入到冶煉操作的過程控制,及早完成各步驟操作,節(jié)省冶煉時間,降低電耗,設(shè)備運行穩(wěn)定為西安電弧爐節(jié)能工作打下良好基礎(chǔ)。
爐料因素影響西安電弧爐冶煉的各步操作時間,爐料能按比例搭配,成分符合技術(shù)工藝配料要求,可大大減少爐前冶煉時間,降低能源消耗,同時對鋼水質(zhì)量控制也有利。當(dāng)然,工藝技術(shù)方面的改進(jìn)可以提高冶煉技術(shù),單渣法、NR快速煉鋼法等技術(shù)的應(yīng)用,大幅度減少冶煉操作時間,有效地節(jié)約能源。
3.1電爐升降機(jī)構(gòu)進(jìn)行改造,加強設(shè)備維護(hù)管理
我公司從1998年起,先后對西安電弧爐升降機(jī)構(gòu)的升降機(jī)、橫臂和夾頭等重要部位進(jìn)行改造,微機(jī)控制自動“跳閘”次數(shù)實現(xiàn)每爐不超過3次。有力地保證了電弧燃燒的穩(wěn)定和電極自動升降調(diào)節(jié)的平穩(wěn)。
加強西安電爐設(shè)備檢查和維護(hù),每周對西安電爐設(shè)備關(guān)鍵部位進(jìn)行檢查和維護(hù),爐蓋吹灰、潤滑點加油和場地周圍環(huán)境清理是每周必做的任務(wù)。電爐設(shè)備出現(xiàn)故障時及時組織人員搶修,盡量減少停爐時間,降低能源損耗。
3.2爐料分類與管理
加強爐料檢驗管理,對一些渣鋼、渣鐵、地條鋼等成份不明的爐料進(jìn)行分類處理,并取樣分析化學(xué)成份,部分不符合要求的爐料實行退料,進(jìn)場的爐料進(jìn)行切割后整理,鋼料、鐵料、雜料分類堆放。以便配料人員磅料時能分清爐料,合理搭配使用,避免給冶煉操作帶來困難,以節(jié)省操作時間。
3.3工藝技術(shù)方面的改進(jìn)
國內(nèi)同行不少企業(yè)在單渣法冶煉方面有過嘗試,無還原期NR法冶煉工藝的應(yīng)用,對傳統(tǒng)冶煉工藝提出了挑戰(zhàn)。國外資料指出:長時間的擴(kuò)散脫氧,不但影響生產(chǎn)效率,而且鋼中的氣體夾雜反會上升。
我國西安電爐設(shè)備煉鋼目前采用的熔煉工藝,基本上是沿襲五十年代蘇聯(lián)的老三期(熔化、氧化、還原)工藝。這種工藝采用冗長的擴(kuò)散脫氧制度,使還原期約占全部冶煉時間的三分之一。冶煉合金鋼的還原期更長,不利于電能的節(jié)約,而且鋪助材料、合金材料消耗也較大。
鑒于以上幾個方面的考慮,西安重鑫電爐設(shè)備有限公司經(jīng)過討論研究之后,在縮短還原期方面進(jìn)行了嘗試,主要工藝技術(shù)思路是:在完成熔化期、氧化期的各項操作之后,采用強制沉淀脫氧并合金化,適當(dāng)補充渣料,提升溫度。熔池攪拌均勻后取樣分析,調(diào)整成份,在化學(xué)成份、出鋼溫度符合技術(shù)要求后即可出鋼。經(jīng)過幾年來的生產(chǎn)實踐表明,采用此項煉鋼操作技術(shù),鑄鋼件的化學(xué)成份、機(jī)械性能完全符合技術(shù)要求,而且鑄件廢品率還呈逐年遞減。因而,縮短還原期冶煉時間,可以節(jié)省大量電能,降低生產(chǎn)成本。
3.4加強電耗管理與考核
近幾年來,由于國家能源供應(yīng)緊張,尤其是電力能源的不足,已造成不少企業(yè)被限電停產(chǎn)。對于高耗能的電弧爐用電,引起了電力部門和用電企業(yè)的高度重視,企業(yè)內(nèi)部先后制定和修改了電耗考核方案。
1998年,西安電爐設(shè)備技改后,修改了電耗考核方案,提高獎罰系數(shù),加大考核力度,提高了工人操作的積極性,消除了電耗失控現(xiàn)象,噸鋼水電耗由1995年的901度下降到2004年的約500度,呈逐年下降趨勢.
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