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西安重鑫電爐設(shè)備有限公司編輯
25TLF-VOD精煉爐冶煉超低碳不銹鋼研究攻關(guān)
摘要:OOCR系超低碳不銹鋼是哈爾濱電機(jī)有限責(zé)任公司電站設(shè)備用鋼的拳頭鋼種.西安電爐,西安電爐設(shè)備,西安電弧爐,西安精煉爐,西安礦熱爐,西安中頻爐 ,西安電渣爐,西安重鑫電爐設(shè)備有限公司,http://zjfs168.com.cn隨著國(guó)內(nèi)外科技的進(jìn)步,備電 站對(duì)設(shè)備用鋼的質(zhì)量要求也更加嚴(yán)格。尤其對(duì)我公司生產(chǎn)的00CR系超低碳不銹鋼葉片、轉(zhuǎn)輪等重要部件必須是精煉鋼水。我公司當(dāng)時(shí)只有兩臺(tái)AC爐,遠(yuǎn)不能滿足用戶的囂求。因此略爾濱電機(jī)有限責(zé)任公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)精心央簸 下奐心向國(guó)家貸款上馬一臺(tái)25噸LF-VOD精煉爐項(xiàng)目,并且列為公司掛號(hào)重點(diǎn)項(xiàng)目。此項(xiàng)目的成功使用不僅使我公 司能順利生產(chǎn)出00CR系超低碳不銹鋼精煉鋼水同時(shí)為冶煉其他高眭度精煉鋼種提供了保證。這充分標(biāo)志著我公司
冶煉設(shè)備和冶煉水平已提升到一個(gè)新的水平。 關(guān)鍵詞:LF.vOD;超低碳不銹鋼
1.目的意義:
對(duì)于10噸AC爐+25噸LF—VOD精煉爐冶煉00CR系不銹鋼在我公司實(shí)屬首次,冶煉工藝技術(shù)、設(shè) 備建設(shè)維護(hù)、耐火材料選擇等各方面參數(shù)極其繁雜精細(xì)。據(jù)相關(guān)廠家的經(jīng)驗(yàn)精煉超低碳不銹鋼任 務(wù)艱巨,而且經(jīng)常出現(xiàn)漏鋼事故。因此如何合理安全保證10噸AC爐+25噸LF-VOD精煉爐成功冶煉 出00CR系超低碳不銹鋼,意義極其重大。
2.技術(shù)水平與技術(shù)難度:
10噸AC爐+25噸LF—VOD精煉爐冶煉00CR系超低碳不銹鋼所需工藝技術(shù)、設(shè)備建設(shè)維護(hù)、耐 火材料選擇等各方面參數(shù)極其繁雜精細(xì),不僅要充分發(fā)揮10噸AC爐的熔化作用、25噸LF精煉爐的 控制溫度微調(diào)成分作用以及VOD精煉爐高真空下氬氣氧氣混吹去碳保鉻的功能;而且更要把10噸 AC爐、25噸LF精煉爐以及VOD精煉爐三者有機(jī)地結(jié)合起來(lái)。同時(shí)整個(gè)冶煉過(guò)程均處于高溫高壓高 氣流高風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)下,在這種情況下要順利地生產(chǎn)出合格的00CR系超低碳不銹鋼,其難度和風(fēng)險(xiǎn)是
可想而知的。
3.采用的主要新工藝方法:
3.1
25盹LF—VOD精煉包的優(yōu)化砌筑:
隔熱層采用耐火度≥1650"C;導(dǎo)熱率(1000。C)≤O.15W/M.K的新型高鋁多晶奠來(lái)石纖維板 代替?zhèn)鹘y(tǒng)的石棉布。減少了熱損失;為避免和減少澹鋼事故非工作層改為碳鋁鎂尖晶石搗打料整 體打結(jié);由于我公司主要生產(chǎn)00CR超低碳不銹鋼,精煉包是間歇式工作,因此工作層耐火材料的選 用首先是無(wú)碳材質(zhì),其次要抗急冷急熱抗沖刷。綜合上述情況我公司25噸LF—VOD精煉包的工作層 渣線選用再結(jié)合或半再結(jié)合鎂鉻磚,包壁和包底選用無(wú)碳鋁鎂尖晶石磚;包底采用外裝式氬氣透 氣磚,更換比較方便;滑動(dòng)水口采用雙包眼滑動(dòng)水口,中心距固定為950ram,滑板用透氣塞通氬 氣.既保征了薄大件雙包眼快速澆注;又能滿足單鑄口多件次澆注。 10噸AC爐的工藝優(yōu)化: 10噸AC爐配料由低P軟鋼,不銹鋼返回料,低廉的高碳鉻鐵及其他鐵合金組成。爐料熔化
3.2
80%以后加強(qiáng)吹氧助熔,全熔溫度≥1600c取樣控制碳含量并充分還原。為取得最優(yōu)止吹碳含量,減少貴重元素?fù)p失,給后續(xù)提供方便,我們分別把配碳量控制在0.2%;0.3%;O.4%一直到1.0一 1.5%作試驗(yàn)。鋼水溫度≥1650℃扒渣快速出鋼。
3.3
25噸精煉包LFT位的精煉:
LF爐又名鋼包爐,它的技術(shù)特征可概括為:還原氣氛下的埋弧加熱、透氣磚吹氬攪拌、真空脫 氣及高堿度合成渣精煉.
LF爐與AC爐相連有如下優(yōu)勢(shì):
①加快了AC爐生產(chǎn)周期并提高了電爐鋼質(zhì)量。 ②LF爐可以嚴(yán)格調(diào)節(jié)鋼液的成分和溫度,對(duì)鋼的機(jī)械特性有利。 ③LF爐具有保溫鋼液的性能并能長(zhǎng)時(shí)間存放鋼液,為多包合澆或連鑄提供了可能。
我公司生產(chǎn)00CR系超低碳不銹鋼時(shí)充分還原調(diào)整高堿度精煉渣;透氣磚吹氬攪拌均勻鋼液的
成分和溫度;電極埋弧加熱控制鋼液的溫度。(C%=0.2—0.6;SI%≤0.2;CR%=I 1.5—12.0;NI%=3.5—
4.O;MO%=0.40—0.43)。鋼水溫度≥1650℃扒渣進(jìn)VOD。
3.4
25噸精煉包VOD工位的精煉:
OXYGEN
VOD精煉法是真空吹氧脫碳法的簡(jiǎn)稱(源自英文VACUUM
DECARBURIZATlON的字頭),其結(jié)構(gòu)一般由真空罐、精煉盛鋼桶、真空泵、氧槍、加料系 統(tǒng)、終點(diǎn)控制儀表和取樣測(cè)溫裝置等組成。因我公司采用10噸AC爐+25噸LF-VOD精煉爐三聯(lián)組合 冶煉00CR系超低碳不銹鋼,因此結(jié)構(gòu)上省去了加料系統(tǒng)和取樣測(cè)溫裝置;終點(diǎn)控制儀表采用最先 進(jìn)的氧濃度儀代替氧濃差電池;真空泵也采用最先進(jìn)的德國(guó)萊寶機(jī)械泵代替?zhèn)鹘y(tǒng)蒸氣泵,創(chuàng)中國(guó) 領(lǐng)先。把加料調(diào)整成分和取樣操作放在LFT位進(jìn)行。VOD精煉法主要化學(xué)反應(yīng)原理如下: 2[c)+O:=2C0t 3【C,]+20:=(Cd∞ ,平衡時(shí)還有
?
(c一0)+2(C]=3[C,]+4C0t
由此可見(jiàn)OOCR系超低碳不銹鋼脫碳的主要因素是溫度和CO分壓。在精煉鋼包包襯能承受的 情況下適當(dāng)提高冶煉溫度和真空度有利降碳保鉻。針對(duì)我公司的實(shí)際情況,溫度提升到16806C迸 人VOD,真空度提高到6000一sooo|9自吹氧精煉。待真空度明顯上升氧濃度表出現(xiàn)拐點(diǎn)時(shí)停氧高真空 (67帕)碳脫氧.保持15分鐘破真空調(diào)整出鋼。
4.攻關(guān)效果與結(jié)論:
通過(guò)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和大家的共同努力,鞍鋼鑄鋼廠歷經(jīng)兩年才進(jìn)入正常運(yùn)營(yíng)的u’-VOD精煉 OOCR系超低碳不銹鋼我公司不到一年就基本形成工藝。進(jìn)入正常生產(chǎn)。各項(xiàng)冶煉指標(biāo)均良好: ①據(jù)現(xiàn)場(chǎng)不完全統(tǒng)計(jì)我公司25噸LF-VOD精煉包單包超低碳冶煉次數(shù)高達(dá)8次,如果再加上其 他鋼種LF冶煉次數(shù)已超過(guò)30次。這兩項(xiàng)指標(biāo)均高于鞍鋼鑄鋼廠(鞍鋼鑄鋼廠40噸LF-VOD精煉包 單包超低碳冶煉次數(shù)一般3—4次,最高5次;加上其他鋼種LF冶煉次數(shù)也不超過(guò)20次)。 ②VOD精煉吹氧脫碳量最低可達(dá)0.01%以下,完全可以進(jìn)行OOCR系超低碳不銹鋼的冶煉
(C%≤0.03%)的要求。
③LF和VOD精煉后鋼水的氣體含量均良好。[H]最低0.93PPM;【O]最低75.95PPM。
VOD工藝在冶煉過(guò)程中具有增加品種及降低成本等優(yōu)點(diǎn),在不銹鋼冶煉過(guò)程中發(fā)揮重要作用.一重集團(tuán)公司在原90/130 t鋼包精煉爐上增設(shè)了氧槍,使 其具有VOD功能.簡(jiǎn)要介紹該設(shè)備在冶煉葉片鋼Z5CN12-04-M上的應(yīng)用.
2.期刊論文 趙林.楊青海.高建軍.陳玉明.盧井才 葉片用超低碳不銹鋼冶煉技術(shù) -大型鑄鍛件2001,""(4)
介紹了我廠為冶煉三峽不銹鋼葉片ZG0Cr13Ni4Mo鋼進(jìn)行的設(shè)備改造,以及ZG0Cr13Ni4Mo鋼VOD(真空氧脫碳)冶煉工藝流程和試驗(yàn)結(jié)果等.
3.會(huì)議論文 劉竑.李實(shí) VOD在不銹鋼脫碳中的應(yīng)用 2007
文中介紹了VOD 真空吹氧脫碳裝置的脫碳原理,結(jié)合寶鋼股份不銹鋼分公司VOD 裝置的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),從幾方面對(duì)VOD 在不銹鋼冶煉脫碳工藝中的應(yīng)用 進(jìn)行闡述。通過(guò)提高真空度、增加底吹氬氣的流量、合理設(shè)計(jì)鋼包內(nèi)襯形狀等措施,可以有效提高脫碳效率。經(jīng)過(guò)VOD 的各階段脫碳工藝的優(yōu)化,使之 能滿足降低消耗和生產(chǎn)超低碳不銹鋼的要求。
4.學(xué)位論文 趙寶泉 采用EAF+LF——VOD精煉爐冶煉超低碳不銹鋼生產(chǎn)大型鑄件的研究 2005
雖然我國(guó)的不銹鋼產(chǎn)量逐年增加,但不銹鋼鑄件特別是一些大型超低碳不銹鋼鑄件全部靠進(jìn)口。 本文針對(duì)鞍鋼集團(tuán)機(jī)械制造公司鑄鋼廠的生產(chǎn)現(xiàn)狀,系統(tǒng)研究了單爐VOD冶煉中初煉成分、吹氧溫度、吹氧真空度對(duì)停氧溫度的影響及加入冷料的鋼 水溫降,得出以下結(jié)論: 1、在鑄鋼廠現(xiàn)有兩座公稱容量20噸電弧爐,一臺(tái)40噸LF-VOD精煉爐情況下,可以建立一個(gè)最多罐數(shù)為四罐的多罐合澆生產(chǎn)超低碳不銹鋼大型鑄件的 生產(chǎn)工藝模式; 2、VOD吹氧后鋼水的溫升主要取決于熱量的傳遞和分配,而不僅僅在于熱量的產(chǎn)生。也就是說(shuō)在正常的冶煉條件下,吹氧后溫度與開(kāi)吹成分無(wú)明顯 關(guān)系; 3、根據(jù)鑄鋼廠單爐不銹鋼冶煉的生產(chǎn)實(shí)踐,在相同的真空度,開(kāi)吹溫度越高,吹氧后的溫度就越高;開(kāi)吹真空度越低,吹氧后的溫升也越高; 4、加入冷料的鋼水降溫實(shí)際值與理論計(jì)算值相同,均為30噸鋼水加入1000kg冷料溫降為5℃。
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